在伊新煤业采煤工作面末采撤除现场,缠绕绞盘钢丝绳曾是一道令人头疼的“苦差事”。但采煤工区班长赵圣磊带领团队创新攻关,将原本耗时耗力的工序改变为高效安全的“智慧操作”,将以往3个人需要1小时的工作量,缩短至15分钟,让“绞盘缠绕”从“体力活”变身“技术活”,不仅实现了效率的飞跃提升,还用实干与巧干为矿井降本增效写下生动注脚。
“以往,每个工作面撤除后,绞盘钢丝绳缠绕困难,人工操作耗时费力还藏隐患。”赵圣磊直言。每个工作面大约需处理161个支架绞盘,传统方式需3人耗时1小时,总计耗费近500工时。
当又一次面对即将撤除任务时,赵圣磊暗下决心:“必须找到解决绞盘的新办法!”

一次次观察中,库房里待修的锚杆机给了他灵感:“风动工具靠风就能转,何不试试替代人力?”说干就干,他带领班组骨干利用废旧钢板焊接作业平台,将锚杆机搅拌头与绞盘转轴巧妙连接,仅用几天便制作出一套绞盘自动缠绕装置。

新装置第一次试验便赢得工友认可。经验丰富的老工人邱成臣起初半信半疑,亲眼见证后竖起大拇指:“太神奇了!以前累得满头汗的活,现在轻松搞定。”只见操作人员将绞盘推入滑道,开启风管阀门,锚杆机搅拌头便带动绞盘匀速旋转,钢丝绳自动收紧,仅15分钟便完成缠绕,紧实度远超人工。装置还可通过调节风力控制转速,彻底杜绝了钢丝绳脱手、手掌挤伤等风险。“现在干这个活不累,效率还高,大家伙儿干起来更有劲儿了!”邱成臣的眼神里带着满满的羡慕感。

赵圣磊的创新秘诀,藏在细节的打磨中。“绞盘尺寸固定,我们就用旧钢板焊个‘定位卡槽’,确保每次缠绕都在同一轨道,精准又高效。”以23225工作面为例,161台绞盘钢丝绳通过自动装置循环复用,直接节省采购成本近5万元。从“费体力”到“靠智慧”,这场革新不仅解放了双手,更点燃了一线职工的创新热情。今年以来,采煤工区已累计完成绞盘改造复用、风泵自动排水等小改小革12项,降本增效超30万元,职工们主动扎根岗位“找问题、想点子”,在更安全、更轻松的环境中,为完成生产任务注入澎湃动能。
赵圣磊的小改小革实践证明,创新并非高不可攀的“空中楼阁”,只要在实践中用心琢磨,一定会有改变原始操作的新办法。一个个“金点子”从生产现场萌发,一项项小发明在实践磨砺中成熟,既解决了实际难题,又创造了真金白银的效益。这些由一线职工亲手书写的创新故事,为创新方法提供了鲜活的基层实践样本。