“以前,光搬家倒料跟迎头就耽误五个班。现在好了,这个‘小电车’让料场随着掘进工作面动起来了。”伊新煤业百米井下的掘进巷道里,职工们津津乐道。

伊新煤业地处“三软”煤层,顶板软、煤层软、底板软,巷道维护难度大。综掘一区三个掘进迎头分散作业、巷道距离长。矿井产能核增后,掘进接续压力陡增,困难日益凸显。物料占据巷道近三分之一空间,因搬运和料场搬迁造成的停工每月超过40小时。更棘手的是“随掘随移”,巷道每推进300米,料场就必须同步跟进至距迎头40米处,频繁挪移严重制约循环作业。区长许波的笔记本上,密密麻麻记录着每个月的生产实况,这些数字正是掘进瓶颈的真实写照。
“一定要解决料场挪移用时长、强度大的困难”,许波在区队碰头会上提出,“我们可以借鉴自移机尾的模式,让料场自己会走路。”
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说干就干。许波拉上生产副区长解玉鹏、机电“大拿”张云成等5人,组成攻关小组。第一个难题摆在面前:怎么移?有人提议铺滑道,可“三软”煤层底板承载力有限,滑道承载后容易歪斜。许波在矿地面料场巡查时,有了制作自移料场的思路。“咱们用废旧设备列车,让料场‘长腿’!”
然而,下一个难题接踵而至。腿有了,却没有动力源,张云成跑遍设备库,找到了一台废旧掘进机上的两联柱塞变量泵。经试验,前泵损坏但后泵完好,可以配合电机,协同多组液压阀组驱动。

“传统方式就是人工搬运,物料的多少直接决定了移动速度,还得专门占用一辆无轨胶轮车配合作业。”解玉鹏说,他们搭起模拟试验场,连续四个月反复测试上千次,设备像平板车一样在起伏底板上稳稳前行,物料不用下车,管线不用重接,一键启动,快速到位。
6月份,第一台样机在工作面正式投用。张云成按了下遥控器,三十多米长的料场缓缓前行,锚杆、钢带、穿簧等十余种物料分区码放,整整齐齐。掘进机司机马尕西木竖起大拇指:“以前等料误事,现在料场追着掘进机跑,单班进尺噌噌往上涨。”
使用数据显示,减少搬运用工60人次,物料损耗率下降七成,掘进效率提升25%。更可喜的是,截至6月末,伊新煤业掘进进尺完成全年计划51%。